轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵技術(shù)具有除塵效果好、能耗和運行費用低、顯著降低粉塵排放、實現(xiàn)廢水零排放等優(yōu)點。,隨著國家不斷提高冶金企業(yè)煙氣排放標準以及轉(zhuǎn)爐干法除塵技術(shù)的日趨成熟,國內(nèi)大型鋼廠相繼引進了轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵技術(shù),并開發(fā)形成了一系列防止煤氣泄爆的技術(shù)措施,使得干法除塵系統(tǒng)運行更趨于穩(wěn)定。
科研工作者針對攀鋼集團西昌鋼釩有限公司200t半鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐采用干法除塵工藝時出現(xiàn)的泄爆率高、煤氣回收量低、除塵效果差等問題,結(jié)合半鋼煉鋼生產(chǎn)實際,對干法除塵泄爆原理及其在半鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐應(yīng)用的難點進行分析,在此基礎(chǔ)上對轉(zhuǎn)爐風機轉(zhuǎn)速、供氧制度、造渣加料制度及氧槍槍位制度等工藝參數(shù)進行改進。
改進后的應(yīng)用效果表明,200t半鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐泄爆率由7.60%降低到0.08%,煤氣回收量由54.6提高到123.6m3/t,除塵灰回收量顯著增加;同時,轉(zhuǎn)爐冶煉周期縮短4min,氧耗降低2.4m3/t,除塵效果更好,保證了轉(zhuǎn)爐冶煉的順行,大大降低了煉鋼能耗。