近日,三鋼一煉鋼轉(zhuǎn)爐車間通過優(yōu)化出鋼渣洗工藝,降低鋼中的硫、氧和非金屬夾雜物含量,同時(shí)改善鋼中夾雜物的形態(tài)。
工藝優(yōu)化之前,一煉鋼轉(zhuǎn)爐車間過精煉鋼種出鋼渣洗料是在合金加完之后再加入鋼包,由于加入時(shí)機(jī)在中后期,底吹攪拌強(qiáng)度較弱,對于渣洗材料的熔融、乳化效果差,給精煉工序操作帶來影響。
為此,車間優(yōu)化出鋼渣洗工藝,制定出鋼渣料加入時(shí)機(jī)、出鋼吹氬控制相關(guān)制度,避免出現(xiàn)渣料結(jié)團(tuán)現(xiàn)象。在冶煉中高碳鋼時(shí),規(guī)范碳粉加入制度,使碳粉在出鋼前中期完全熔化,避免出鋼后期熔化碳粉時(shí)產(chǎn)生的煙氣影響對鋼水注流觀察,同時(shí),要求按規(guī)定控制出鋼溫度,避免低溫出鋼。通過工藝優(yōu)化,改善了鋼中硫、氧和非金屬夾雜物含量,提高了鋼水純凈度。